11月下旬,水鋼煉鋼廠因2號高爐接近一代爐齡后期、爐溫迅速升高,多次停爐檢修。該廠二準備車間及時對兩臺100噸鋼包臥式烘烤器進行更換,并把鋼包烘烤器技術(shù)運用于實際,節(jié)約了20余萬元的烘烤器采購費用。
鋼包烘烤升溫儲熱是煉鋼工藝控制過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié),為控制連鑄中間包鋼水過熱、實現(xiàn)鑄機衡拉速的目標,煉鋼廠在實施科學煉鋼、對標萍鋼的攻關(guān)中,把鋼包儲熱保溫效能當做重要工作內(nèi)容,采取了一系列的措施,收到了良好的效果。為使在線周轉(zhuǎn)鋼包溫度穩(wěn)定在800℃以上,該車間發(fā)揮多年積累的100噸鋼包烘烤器技術(shù)改造經(jīng)驗,設(shè)計制作了烘烤器燒嘴、烘烤蓋、支架等設(shè)備,更近一步優(yōu)化烘烤配風提高設(shè)備烘烤能力。此舉除采購鼓風機等少量備件,絕大部分設(shè)備本體都是用鋼板、鋼管和耐火材料制成,與全部采購備件相比,每臺烘烤器節(jié)約設(shè)備備品備件費用10萬元。該車間利用煉鐵檢修、煉鋼生產(chǎn)節(jié)奏不高的有利時機,組織人員將自制的設(shè)備進行安裝,并一次調(diào)試成功,烘烤火焰長度、升溫能力超過了原來使用的設(shè)備。
在使用過程中,車間工程技術(shù)人員估算,技術(shù)改造后烘烤器與原采購的烘烤器相比,節(jié)約焦爐煤氣30%,鋼包烘烤溫度從不足600℃提高到了1000℃。目前,二準備車間已經(jīng)將烘烤器燒嘴設(shè)備設(shè)計制作,作為本年度的技術(shù)進步項目,向水鋼技術(shù)中心進行了申報。 |