3月中旬,攀鋼新鋼釩冷軋廠再次完成3000噸的電工鋼產(chǎn)品試制。各種檢驗(yàn)結(jié)果表明,本批次試制的電工鋼產(chǎn)品電磁性能的合格率明顯提高,鐵損合格率從上一試驗(yàn)批次的80.6%提高到96.4%,磁感合格率100%。部分電工鋼的鐵損和磁感性能達(dá)到了W600牌號的性能要求。電工鋼產(chǎn)品的成功試制,為攀鋼進(jìn)一步開發(fā)更高級別的無取向冷軋電工鋼板奠定了良好的基礎(chǔ)。
無取向冷軋電工鋼板是新鋼釩公司利用現(xiàn)有普通冷軋裝備開發(fā)的高附加值新產(chǎn)品,是2008年攀鋼重點(diǎn)新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目之一。受全球金融危機(jī)的影響,2008年下半年電工鋼合同量極少,使電工鋼開發(fā)進(jìn)程受到影響。2009年初,在市場很不景氣的情況下,通過銷售部門努力開拓市場,爭取到3000噸合同,為此輪試驗(yàn)順利開展提供了寶貴的條件。在本輪試制中,冷軋廠充分發(fā)揮首席工程師、專業(yè)工程師、現(xiàn)場操作骨干的核心作用,認(rèn)真分析了前次電工鋼試制的工藝經(jīng)驗(yàn),調(diào)整了技術(shù)策略,以“輕壓下、低張力”為技術(shù)路線,成功完成了此輪試制任務(wù)。冷軋廠歷來重視新產(chǎn)品的開發(fā)和試制,珍惜每一個(gè)合同,特別是對來之不易的電工鋼新產(chǎn)品合同,冷軋廠更是給予了高度重視,精心部署電工鋼試制生產(chǎn)的準(zhǔn)備工作,加強(qiáng)和改進(jìn)了各個(gè)工藝環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制工作。試制前,組織廠內(nèi)技術(shù)人員,邀請鋼研院、技質(zhì)部、煉鋼、熱軋等專家,共同研究試制過程中的技術(shù)難點(diǎn),針對電工鋼特有的鐵損和磁感性能不穩(wěn)定、合格率低,厚度精度要求高、涂油量等技術(shù)要求,開展專題研討,制定了切實(shí)可行的產(chǎn)品試制計(jì)劃。在試制生產(chǎn)過程中,相關(guān)技術(shù)人員與鋼研院專家24小時(shí)在現(xiàn)場進(jìn)行工藝、質(zhì)量跟蹤,及時(shí)準(zhǔn)確掌握試制過程中的工藝參數(shù)和質(zhì)量狀況,快速解決現(xiàn)場試制過程出現(xiàn)的各種問題。(來源:攀枝花日報(bào)) |