河北鋼鐵集團(tuán)邯鋼西區(qū)能源中心把降低噸鋼耗新水作為降本增效的重點(diǎn)工作之一,通過加強(qiáng)精細(xì)化管理,優(yōu)化運(yùn)行方式,開展技術(shù)攻關(guān),節(jié)水成效明顯:1——6月份噸鋼耗新水降至3.08立方米,較去年同期降低0.48立方米,年有望節(jié)水900余萬立方米,達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平。
該能源中心把降低噸鋼耗新水,實(shí)現(xiàn)污水零排放做為降本增效工作的重點(diǎn)之一,對照國內(nèi)一流指標(biāo)對標(biāo)挖潛。實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制,成立降低噸鋼耗新水攻關(guān)小組,加強(qiáng)課題攻關(guān)。推行生產(chǎn)工序新水指標(biāo)考核制,通過日統(tǒng)計(jì)、旬分析、月總結(jié)的管理辦法,嚴(yán)格控制各單位內(nèi)部各站區(qū)的水耗指標(biāo),利用調(diào)度會(huì)每日分析河水提取量,根據(jù)提取量變化查找原因,制定措施,確保不斷改善各工序新水消耗指標(biāo)。
優(yōu)化工藝指標(biāo),加強(qiáng)制水、化水、水處理到廢水回收等各環(huán)節(jié)用水過程控制,把各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)控制在最佳狀態(tài)。該能源中心干熄焦發(fā)電系統(tǒng)因設(shè)計(jì)問題,采取生產(chǎn)水直接冷卻,冷卻水直接外排,造成用水浪費(fèi)。為此,他們對冷卻塔進(jìn)行改造,將直排冷卻水管改為循環(huán)水,每小時(shí)回收水量200噸,年節(jié)資360萬元。為保證中水全部回用,該能源中心強(qiáng)化生產(chǎn)、生活兩個(gè)污水處理站的生產(chǎn)組織,采用先進(jìn)生化技術(shù)調(diào)節(jié)產(chǎn)水量,使其濃鹽水量降到每小時(shí)100立方米,剩余中水經(jīng)超濾處理后,直接送凈化水管網(wǎng)回用,既控制了濃鹽水產(chǎn)出量,又保證了中水全部回用,年可節(jié)水259萬噸。
此外,該能源中心鋼軋泵站主要擔(dān)負(fù)西區(qū)煉鋼、軋鋼的生產(chǎn)供水任務(wù),有49臺(tái)砂濾器進(jìn)行水質(zhì)處理,原設(shè)計(jì)氣洗時(shí)間8分鐘,水洗時(shí)間18分鐘,新水耗用量較大。為降低水耗,技術(shù)人員積極探索科學(xué)節(jié)水新方法,并把減少反洗用水列入攻關(guān)課題進(jìn)行技術(shù)攻關(guān),通過現(xiàn)場反復(fù)實(shí)驗(yàn)論證,在氣洗時(shí)間不變的情況下,水洗時(shí)間調(diào)整為15分鐘,達(dá)到同樣的出水效果,每天節(jié)約生產(chǎn)水5715立方米。(來源:河北國資委) |