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邯鋼煉鐵部創(chuàng)新上料模式年可降本1800萬
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http://m.t3home.cn 發(fā)表日期:2011-7-12 8:25:32
蘭格鋼鐵 |
河北鋼鐵集團(tuán)邯鋼煉鐵部7號高爐圍繞公司噸鋼降本增效355元的目標(biāo),積極攻關(guān)尋求創(chuàng)新,采用“三礦兩焦配加附加礦”的上料新模式,噸鐵焦比較去年平均值降低32公斤,年可降低燃料成本1800萬元。
料車上料、料罐容積偏小一直是制約7號高爐指標(biāo)改善的“瓶頸”。為此,該高爐充分借助檢修后設(shè)備保障能力提高的機(jī)會,將頂壓由180千帕提至185千帕,風(fēng)壓由325千帕提至345千帕。在此基礎(chǔ)上,大膽運(yùn)行“三礦兩焦配加附加礦”上料方式,一舉突破了礦批難以增加的長期束縛,將礦批批重由51.3噸增至55.7噸,使煤氣利用率由48.5%提高到49.5%,有效拓展了指標(biāo)改善空間,噸鐵焦比穩(wěn)定控制在317公斤以下。
據(jù)了解,該上料方式中附加礦采用單獨(dú)一罐入爐,槽下固定料倉供料。技術(shù)人員結(jié)合以往上料經(jīng)驗(yàn),精確調(diào)整,將附加礦全部布在邊緣51度、49度兩環(huán)位,以抑制邊緣氣流,確保爐況穩(wěn)定順行。由于該模式對高爐上料設(shè)備及崗位操作要求極為嚴(yán)格,7號高爐在推行新上料模式之前,對上料系統(tǒng)進(jìn)行了全面檢查,組織上料崗位培訓(xùn),要求熟練掌握三礦兩焦加附加礦的放料程序。同時(shí)進(jìn)一步細(xì)化日常倒罐、虧料線、趕料、變料等操作制度,杜絕操作失誤,完善事故預(yù)案。組織崗位工加強(qiáng)設(shè)備巡檢,及時(shí)發(fā)現(xiàn)解決槽下卡閘門、槽下皮帶運(yùn)轉(zhuǎn)異常、上下密異常、探尺異常等常見故障。
此外,爐內(nèi)以精細(xì)化操作為核心,與爐外緊密配合,工長時(shí)刻監(jiān)控卷揚(yáng)、槽下運(yùn)行狀況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況,杜絕虧料。針對加礦批后壓差升高,要求爐內(nèi)工長及時(shí)調(diào)劑、合理用氧,杜絕懸料、崩料、出氣流等操作事故,為爐況適應(yīng)新上料模式,持續(xù)改善指標(biāo)創(chuàng)造有利條件。(來源:河北國資委) |
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文章編輯:【蘭格鋼鐵網(wǎng)】m.t3home.cn |
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