昆鋼四高爐(380m3)近年來由于原燃料質(zhì)量持續(xù)惡化,熱風(fēng)爐格子磚堵塞造成風(fēng)溫過低(2008年一季度時(shí)僅為790℃),爐體冷卻壁破損嚴(yán)重等原因,降低冶煉強(qiáng)度維持高爐順行,導(dǎo)致焦比上升,煤比下降。2008年10月對(duì)高爐本體4至9段冷卻壁和爐殼的更換,以及對(duì)熱風(fēng)爐堵塞的格子磚進(jìn)行更換、破損的火井墻進(jìn)行重筑,并且將燃燒器更換為高效陶瓷燃燒器,于2009年1月5日開爐。通過改善原燃料質(zhì)量,降低入爐粉末,改善料柱透氣性,進(jìn)而降低焦比,提高煤比;通過對(duì)熱風(fēng)爐的中修,提高熱風(fēng)溫度;適度富氧,提高理論燃燒溫度,實(shí)施熱補(bǔ)償,進(jìn)一步提高煤比;通過選擇合理的上下部操作制度,優(yōu)化高爐操作工藝,使煤氣流分布合理,爐況穩(wěn)定順行,從而提高煤比。
2提高煤比的措施
2.1改善原燃料質(zhì)量,降低入爐粉末
精料是高爐實(shí)現(xiàn)高煤比的物質(zhì)基礎(chǔ)。四高爐所用原料為四燒和球團(tuán)礦,單一穩(wěn)定的爐料結(jié)構(gòu)為爐況的穩(wěn)定順行提供了有利條件。綜合品位由原來的50%提高到53%,大大改善了下部透氣性,穩(wěn)定爐況,為進(jìn)一步提高煤比創(chuàng)造有利條件。
2.2提高風(fēng)溫
風(fēng)溫是高爐冶煉過程中最經(jīng)濟(jì)的重要熱源。高風(fēng)溫是實(shí)現(xiàn)大噴煤,提高煤粉置換比的前提;高風(fēng)溫可以補(bǔ)償風(fēng)口前煤粉分解吸收的熱量,促使煤粉充分燃燒。四高爐中修時(shí)對(duì)熱風(fēng)爐堵塞的格子磚進(jìn)行更換、破損的火井墻進(jìn)行重筑,并且將燃燒器更換為高效陶瓷燃燒器。風(fēng)溫由2008年一季度的790℃提高到現(xiàn)在的1030℃,為提高煤比提供了有力保障。
2.3適度富氧
富氧能夠提高鼓風(fēng)中含氧量,加速煤粉燃燒,提高煤粉燃燒率。富氧還可以提高理論燃燒溫度,補(bǔ)償因提高煤比后理論燃燒溫度的降低。同時(shí)富氧是強(qiáng)化冶煉的有效手段。
2.4優(yōu)化上下部調(diào)劑
高爐冶煉必須要從下部活躍爐缸,同時(shí)穩(wěn)定上部煤氣流。實(shí)踐表明,隨著噴煤量的增大,爐缸煤氣量增加,而礦焦比增加,焦層變薄,料柱透氣性變差,中心不容易吹透。四高爐為了活躍爐缸,穩(wěn)定上部煤氣流,將風(fēng)口進(jìn)風(fēng)面積從原來的0.1263m縮小到現(xiàn)在的0.1228m?,并且全部使用斜7?風(fēng)口,控制風(fēng)速在160~165m/s。根據(jù)煤氣流的分布情況,靈活調(diào)整布料矩陣,使煤氣流分布更加合理穩(wěn)定。進(jìn)一步提高煤比。
2.5高壓操作
提高爐頂壓力,有利于降低煤氣流速,延長(zhǎng)煤氣在爐內(nèi)的停留時(shí)間,提高煤氣利用率;并可以提高煤粉燃燒率,減少煤粉隨煤氣逸出的量;同時(shí)能改善煤氣流的分布,穩(wěn)定爐況的順行。四高爐的頂壓由2008年的0.07MPa提高到現(xiàn)在的0.11MPa,為進(jìn)一步提高煤比創(chuàng)造有利條件。 |