今年3月份開始,轉(zhuǎn)爐和電爐兩個(gè)煉鋼廠開始試用實(shí)芯純鈣包芯線替代硅鈣包芯線,取得了良好效果,目前已推廣使用,月降低鈣處理成本250萬元以上,降低了煉鋼工藝成本。
實(shí)芯純鈣包芯線幾年前引入國(guó)內(nèi),雖然其產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良,鈣回收率高,但5萬/元噸左右的價(jià)格使很多鋼廠望而卻步。2010年,國(guó)內(nèi)一些包芯線廠簡(jiǎn)化包線工藝,研制并生產(chǎn)出滿足國(guó)內(nèi)鋼廠使用的產(chǎn)品,價(jià)格只有進(jìn)口產(chǎn)品一半左右,同年下半年在一些鋼廠開始使用。杭鋼轉(zhuǎn)爐廠、電爐公司于今年3月份提出試用該產(chǎn)品,物資供應(yīng)分公司積極做好資源調(diào)查和落實(shí),配合做好試用工作。試用結(jié)果表明,鈣的回收率分別達(dá)到25.0%、23.2%,是硅鈣線的3倍。
使用實(shí)芯純鈣包芯線前,公司月均采購的硅鈣線650噸,硅鈣線被取代后,月使用實(shí)芯純鈣包芯線和硅鋇鈣線各130噸,按目前的采購價(jià)格測(cè)算,每月節(jié)省成本250萬元以上。
實(shí)芯純鈣包芯線的純凈度高、雜質(zhì)少,推廣使用有利于提高鋼的產(chǎn)品質(zhì)量,同時(shí)解決了公司多年來為生產(chǎn)硅鈣線而采購硅鈣粉的氧含量偏高難題,一舉三得。目前杭鋼紫鼎工貿(mào)有限公司正在加緊力量研制開發(fā)該產(chǎn)品,以減少外采量,進(jìn)一步降低實(shí)芯純鈣包芯線采購成本。(來源:杭州鋼鐵集團(tuán)公司) |