氣體燃燒率達到了99.99%各項性能均達到設計指標
中國石化新聞網(wǎng)訊3月12日,國內首臺高含硫天然氣焚燒爐在普光氣田大灣401-1井現(xiàn)場試驗取得圓滿成功,標志著我國在高含硫氣體焚燒處理技術上取得重大突破,為高含硫氣井實現(xiàn)長時間安全環(huán)保試氣作業(yè)提供了關鍵技術裝備。
高含硫天然氣焚燒爐研制屬“十一五”國家重大專項《高含硫氣藏安全高效開發(fā)技術》中的專題項目,主要是為了改變普光氣田氣井試氣采用放空燃燒方式。傳統(tǒng)的放空燃燒方式酸性氣體燃燒不充分、不完全,造成排放氣體中二氧化硫含量超標,易形成酸雨,對周圍的環(huán)境造成污染。
在普光氣田主體試氣階段,曾使用過從加拿大引進的QTI3000型焚燒爐,也是目前亞洲最大、最先進的廢氣處理焚燒爐。然而,從國外引進焚燒爐存在價格高昂、供貨周期長等問題。為此,在實施《高含硫氣藏安全高效開發(fā)技術》中,中原油田把高含硫焚燒爐研制作為關鍵技術裝備列入其中。
為確保課題按時完成,中原油田采油工程技術研究院認真研究QTI3000型焚燒爐的關鍵技術,并積極聯(lián)系國內相關科研機構開展技術合作。經過認真比選,最終與北京航天動力研究所共同研制高含硫天然氣焚燒爐。通過近3年的技術攻關,今年1月,首臺國產高含硫天然氣焚燒爐研制成功,進入現(xiàn)場試驗階段。
由于大灣401-1井在1月底剛剛完成放噴試氣投產,普光分公司相關領導決定在該井進行焚燒爐現(xiàn)場試驗,并由中原油田井下特種作業(yè)處普光試氣酸壓項目部進行施工,項目部領導對此非常重視,多次召開專題會議,成立了以田格衛(wèi)副經理負責的試驗施工小組,抽出五名測試專業(yè)技術人員全力配合,并在安裝調試過程中提出多項整改建議,試氣十二隊嚴密組織精心施工。元月22日,焚燒爐試氣進入施工準備階段。
普光分公司天然氣技術管理部為確保試驗安全并取得成功,普光分公司天然氣技術管理部組織采油工程技術研究院、井下特種作業(yè)處普光試氣酸壓項目部相關技術人員多次討論施工方案,制訂了完善的試驗方案和應急預案,并按有關標準配備井場安全設施。
3月12日上午,焚燒爐試驗正式開始。在井場及周邊配備通風設備,有關操作人員配備空氣呼吸器、固定式硫化氫監(jiān)測儀等,井場附近有強風車、環(huán)境監(jiān)測車、救護車值班待命,井場周邊設立安全區(qū),并標注安全逃生路線等,確保安全萬無一失。10時50分,井場操作人員打開閥門,技術人員啟動點火程序,氣流緩緩流入爐體,點火一次成功,現(xiàn)場一片歡騰。隨后,操作人員不斷增加氣流量,最終增加到設計處理量10萬立方米/日。
在整個試驗過程中,技術人員密切關注爐腔溫度、氣流速度、爐壁溫度、環(huán)境監(jiān)測點數(shù)據(jù)等相關參數(shù),各項性能均達到設計指標。氣流達到最大設計處理量時,在井場周圍布置的9個監(jiān)測點顯示數(shù)據(jù)正常,表明該臺焚燒爐的酸性氣體燃燒效率達到了99.99%。尤其是熱輻射強度等部分性能指標優(yōu)于國外同類產品,現(xiàn)場試驗取得圓滿成功,標志著我國高含硫天然氣焚燒爐從工業(yè)化試驗階段進入工業(yè)化應用階段,焚燒爐試氣的應用將最大限度降低高含硫天然氣井系統(tǒng)測試造成的環(huán)境污染。同時,通過較長時間的試氣,對進一步掌握高含硫氣田地質儲量、井下資料等情況,優(yōu)化開發(fā)方案提供科學依據(jù)。 |