2010年,寶鋼股份煉鐵廠面對原燃料品種雜且品質差異大的不利因素,堅持以全工序協(xié)調,全流程思考,通過強化基礎管理,不斷優(yōu)化用能結構,噸鐵工序能耗降至491.5千克標煤,創(chuàng)歷史噸鐵新低。
2010年,煉鐵廠各主要工序結合生產(chǎn)現(xiàn)狀及能源介質消耗實際,積極為節(jié)能降耗作貢獻。煉焦工序立足改善焦炭質量,持續(xù)跟蹤煤資源變化,提高并穩(wěn)定煉焦成焦率,使焦爐能耗顯著降低,全年煉焦累計成焦率比2009年提高0.67個百分點,全年噸焦工序能耗比2009年下降了7.8千克標煤,為噸鐵工序能耗的下降作出貢獻。高爐工序克服爐體側壁溫度高等困難,大膽探索高爐最經(jīng)濟生產(chǎn)模式,使固體燃料消耗一路走低。燒結工序從內部挖潛,優(yōu)化配礦資源,穩(wěn)定燒結過程,提高成品率和燒結礦質量,降低能源消耗水平。原料工序通過梳理內部周轉作業(yè),降低物流周轉消耗,在降低破碎系統(tǒng)電耗項目中,原料工序優(yōu)化流程,減少空運轉時間,使破碎電耗實績降至3.402千瓦時/噸,低于計劃0.67千瓦時,實現(xiàn)降本額357.3萬元。(來源:寶鋼) |