2010年,科技部進(jìn)一步強(qiáng)化工藝研究,制訂具體的工藝研究方案,強(qiáng)力實(shí)施,連鑄工藝研究、DQ工藝試驗(yàn)等六項(xiàng)工藝研究取得重大突破,提高了公司產(chǎn)品質(zhì)量及科技創(chuàng)效能力。
亮點(diǎn)一:連鑄工藝研究引領(lǐng)科技創(chuàng)新創(chuàng)效?萍疾繒(huì)同相關(guān)單位優(yōu)化和改進(jìn)連鑄坯末端凝固工藝,大大提高了連鑄坯的內(nèi)在質(zhì)量,解決了船板斷口分層的問(wèn)題,遏制了船板缺陷的產(chǎn)生。為提高連鑄坯成材鋼板厚度,科技部進(jìn)行了多項(xiàng)工藝研究。目前,連鑄坯軋制新產(chǎn)品鋼板厚度擴(kuò)大到100mm,實(shí)現(xiàn)連鑄替代模鑄范圍的擴(kuò)大,提高了成材率,降低了成本。
亮點(diǎn)二:DQ工藝試驗(yàn)縮短鋼板交貨周期,降低生產(chǎn)成本。自2010年2月底開(kāi)始,科技部與相關(guān)單位一起進(jìn)行了調(diào)質(zhì)鋼直接淬火工藝(DQ)試驗(yàn)。4月初試驗(yàn)成功,后經(jīng)不斷完善與摸索,實(shí)現(xiàn)了25mm厚WQ690和耐磨鋼DQ工藝固化,同時(shí)對(duì)30mm厚WQ960高強(qiáng)鋼、12mm~37mm的大型儲(chǔ)油罐板進(jìn)行了DQ工藝試驗(yàn)。在減少工藝流程,縮短鋼板交貨周期的基礎(chǔ)上,調(diào)質(zhì)鋼噸鋼降低成本200元。
亮點(diǎn)三:優(yōu)化工藝方案,促進(jìn)鋼板質(zhì)量提高。為確保E級(jí)鋼性能回歸至正常水平,科技部重新下發(fā)工藝方案,對(duì)加熱、控軋、ACC、正火工藝嚴(yán)格限制,跟蹤生產(chǎn)過(guò)程,對(duì)轉(zhuǎn)移的鋼種從規(guī)格、成分等方面進(jìn)行把關(guān),確保熱處理性能合格率。
亮點(diǎn)四:調(diào)質(zhì)鋼工藝研究攻克鋼板低溫韌性問(wèn)題。科技部分析研究淬火工藝對(duì)鋼板強(qiáng)韌性的影響規(guī)律,改變了以往不同鋼種、不同強(qiáng)度級(jí)別鋼板采用統(tǒng)一淬火溫度的做法,有效解決了鋼板的低溫韌性問(wèn)題。
亮點(diǎn)五:電渣大厚度鋼錠工藝研究促進(jìn)科技創(chuàng)新。去年11月初,科技部會(huì)同相關(guān)單位對(duì)電渣大厚度鋼錠工藝進(jìn)行優(yōu)化,經(jīng)過(guò)近兩個(gè)月的工藝試驗(yàn)和改進(jìn),大鋼錠成材鋼板探傷合格率達(dá)到了較高水平。與之前相比,大厚度大單重鋼板的探傷合格率和成材率顯著提高,提升了大厚度大單重鋼板的技術(shù)創(chuàng)新能力。
亮點(diǎn)六:工藝研究?jī)?yōu)化促進(jìn)科技創(chuàng)效。2010年,科技部對(duì)錠、坯熱送熱裝工藝進(jìn)行研究、分析和改進(jìn),使錠、坯熱送熱裝得以順利進(jìn)行,降低了生產(chǎn)成本。(來(lái)源:舞鋼) |