|
三鋼在全國冶金行業(yè)率先實現(xiàn)燒結(jié)全脫硫
|
http://m.t3home.cn 發(fā)表日期:2010-12-15 16:36:00
蘭格鋼鐵 |
連日來,三鋼燒結(jié)廠佳音頻傳:4日,宣布4臺小燒結(jié)機(jī)停止運(yùn)行退出歷史舞臺;15日,200平米燒結(jié)機(jī)舉行正式投產(chǎn)儀式,從而宣告在全國冶金行業(yè)率先實現(xiàn)燒結(jié)全脫硫。
打造大型化、現(xiàn)代化、綠色化三鋼是三鋼近幾年堅定不移的目標(biāo)。他們抓住鋼鐵企業(yè)主要污染源――燒結(jié)工序的二氧化硫煙氣排放,做好節(jié)能減排大文章,因為燒結(jié)工序的二氧化硫總量占鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)工序二氧化硫排放量的70%以上,所以燒結(jié)機(jī)脫硫這一世界性的行業(yè)難題亟待破解。三鋼燒結(jié)廠原有6臺燒結(jié)機(jī),小的四臺燒結(jié)機(jī)分別只有33平米與27平米,投產(chǎn)至今已有26年、16年的歷史,年產(chǎn)燒結(jié)礦200萬噸。因設(shè)備條件限制,老燒結(jié)機(jī)幾經(jīng)改造也只能采用機(jī)頭重力除塵與電除塵的辦法,在煙氣中除塵而不能脫硫。隨著生產(chǎn)的發(fā)展,2004年與2007年三鋼分別建設(shè)了130平米與180平米兩臺燒結(jié)機(jī),設(shè)備的大型化,為更好地治理二氧化硫煙氣排放提供了條件。2007年三鋼科技人員獨辟蹊徑提出選擇性脫硫的思路,在180m2燒結(jié)機(jī)上發(fā)明不等徑、不等大雙大煙道、雙主抽風(fēng)機(jī)的工藝配置,成功實現(xiàn)國內(nèi)乃至世界上第一臺燒結(jié)機(jī)中部煙氣選擇性脫硫新工藝,當(dāng)年削減二氧化硫排放量1860噸,隨后在130平米燒結(jié)機(jī)上也采用這種脫硫方法,第二年削減二氧化硫排放量4010噸,為三鋼獲得福建省污染減排先進(jìn)企業(yè)作出貢獻(xiàn)。
為了徹底從源頭上遏制污染源,三鋼投資3億元建設(shè)一臺達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)技術(shù)水平的200平米燒結(jié)機(jī),進(jìn)而淘汰4臺老燒結(jié)機(jī)。200平米燒結(jié)機(jī)環(huán)保設(shè)備的投資額達(dá)到5000萬元,約占項目總投資的20%。該設(shè)備在機(jī)頭除塵采用2臺雙室四電場高效電除塵器,機(jī)尾與整粒均采用布袋除塵。而脫硫系統(tǒng)則采用自創(chuàng)的,在燒結(jié)機(jī)含硫量最大的中部采用不等徑、不等大雙大煙道、雙主抽風(fēng)機(jī)的選擇性脫硫工藝,從而使除塵與脫硫達(dá)到最佳效果。200平米燒結(jié)機(jī)于10月22日實現(xiàn)了熱負(fù)荷試生產(chǎn),一次投料成功,從而為4臺老燒結(jié)機(jī)的提前退役,為三鋼燒結(jié)在全行業(yè)率先實現(xiàn)全脫硫,大幅減少二氧化硫排放創(chuàng)造了條件。(來源:三明日報) |
|
文章編輯:【蘭格鋼鐵網(wǎng)】m.t3home.cn |
|
|