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首鋼中厚板廠精細(xì)管理挖潛增效
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http://m.t3home.cn 發(fā)表日期:2010-1-15 10:37:45
蘭格鋼鐵 |
提高精細(xì)管理水平,確保降成本工作取得實(shí)在成效,2009年,中厚板廠圍繞“三提一降兩轉(zhuǎn)變”,做足精細(xì)文章,努力通過生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)查根源、找盲點(diǎn)、挖潛力,從細(xì)微處入手抓好節(jié)約增效,打贏“成本戰(zhàn)”。
強(qiáng)管理、保順穩(wěn)。2009年以來,中板市場競爭異常殘酷,面對生產(chǎn)合同不足、企業(yè)生存壓力加大的嚴(yán)酷考驗(yàn),中厚板廠黨委深入生產(chǎn)實(shí)際,把著眼點(diǎn)放在挖掘自身潛力上,一方面加大品種開發(fā)力度、積極開發(fā)E級船板和高建用鋼,重點(diǎn)完善煤炭機(jī)械用鋼、橋梁用鋼等產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝,圍繞16mmSQ550D工藝性能,不斷優(yōu)化軋制工藝,2009年SQ550D共生產(chǎn)73800噸,占全年總產(chǎn)量的11.9%,比2008年提高了15400噸,成為該廠最大品種之一。另一方面,該廠主動服務(wù)市場,不斷滿足用戶的個(gè)性化需求,通過對用戶不斷的訪問和信息收集,建立了船板、橋梁板、高強(qiáng)用板和風(fēng)電用板四大類8個(gè)用戶的信息,為下一步的產(chǎn)品開發(fā)工作奠定了基礎(chǔ)。
精指標(biāo)、挖潛力。2009年以來,該廠黨委多次召開對標(biāo)挖潛推進(jìn)會,強(qiáng)化生產(chǎn)過程控制,打產(chǎn)降耗,取得明顯成效。一是利用ERP進(jìn)一步完善分班次、分品種、分爐號的成材率統(tǒng)計(jì)方法,動態(tài)分析影響成材率的主要因素并提出一對一的可行性措施。二是通過合理配坯、減少切損、合同評審、改善板型、提高命中率、減少廢品等途徑快速提高綜合成材率。三是加強(qiáng)生產(chǎn)過程控制,主要操作崗位通過精準(zhǔn)控制大比武,提高板型尺寸精度的控制水平和工藝穩(wěn)定性,減少帶出品。2009年綜合成材率計(jì)劃90.24%,實(shí)際91.07%,比上年同期提高0.83%。
做細(xì)功、增效益。為在危機(jī)中提高企業(yè)競爭力,中厚板廠精細(xì)每項(xiàng)工作,在“擠”和“摳”上狠下功夫,制定下發(fā)了《降成本工作月度細(xì)化分解實(shí)施方案》,建立健全了“關(guān)鍵部位控制點(diǎn)”,重點(diǎn)抓好設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行保在線產(chǎn)品質(zhì)量控制,完善“單爐生產(chǎn)條件下最經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)優(yōu)化組織模式、設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行模式和品種鋼生產(chǎn)模式”。設(shè)備科職工自己動手打爐底、清爐渣,節(jié)約生產(chǎn)施工費(fèi)用6萬余元。通過一系列有效措施使修理費(fèi)大幅下降,2009年1―11月份,該廠修理費(fèi)實(shí)際使用4586萬元,比計(jì)劃降低1309萬元,比上年同期降低2059萬元。他們還積極采用新技術(shù)新方法,修舊利廢,抓住30種影響成材率的重點(diǎn)環(huán)節(jié)開展技術(shù)攻關(guān)。以往機(jī)架輥更換周期為3個(gè)月,過鋼量達(dá)到30萬噸左右,通過精細(xì)化管理機(jī)架輥使用達(dá)到了8個(gè)月,過鋼量超過了45萬噸,節(jié)約修理費(fèi)用20余萬元。(來源:首鋼日報(bào)) |
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