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本鋼板材質(zhì)量呈現(xiàn)“一高兩低”喜人局面

    http://m.t3home.cn    發(fā)表日期:2010-1-5 9:07:52  蘭格鋼鐵
    去年以來,本鋼通過加強工序產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督與檢查,對存在的缺陷進行質(zhì)量攻關(guān),在質(zhì)量管理方面形成產(chǎn)品的閉環(huán)控制等措施,使板材質(zhì)量呈現(xiàn)出合格率提高、不合格率降低、可利用材比率下降的“一高兩低”喜人局面,冷板、熱板產(chǎn)品實物質(zhì)量比往年明顯提高。

    為不斷提高本鋼板材質(zhì)量,質(zhì)管中心加強了工序間的質(zhì)量管理監(jiān)督與檢查,嚴把各道工序來料質(zhì)量關(guān)。他們對每道生產(chǎn)工序前的原料產(chǎn)品加大跟蹤抽檢力度,使鐵水質(zhì)量明顯提高;對外購白云石、外購石灰等原材料進行質(zhì)量跟蹤把關(guān),確保了煉鋼用原料的質(zhì)量;在熱軋、冷軋工序,對不合格原料嚴格執(zhí)行軋前退料和軋后退廢;對產(chǎn)品夾雜、結(jié)疤、裂紋等缺陷進行取樣分析,并將信息及時反饋到前部工序,使工序間配合互動,更加默契,產(chǎn)品質(zhì)量得到顯著提高。

    為減少廢品和可利用材的產(chǎn)生,質(zhì)管中心組織各生產(chǎn)廠對存在的缺陷進行分析攻關(guān)。他們對煉鋼廠的石灰質(zhì)量、精煉升溫率及鑄坯非穩(wěn)態(tài)情況進行全面系統(tǒng)的跟蹤,有效減少了后部工序由于原料因素導(dǎo)致的缺陷;組織相關(guān)單位進行了二熱軋供一冷原料質(zhì)量分析改進、影響1700生產(chǎn)線產(chǎn)材成材率因素分析、冷軋乳化液斑點缺陷分析改進等攻關(guān),不同程度地提高了產(chǎn)品質(zhì)量。

    為對產(chǎn)品質(zhì)量形成閉環(huán)控制,質(zhì)管中心針對產(chǎn)品質(zhì)量問題陸續(xù)出臺了各種管理制度,督促生產(chǎn)廠制訂各種相應(yīng)措施,有效地促進了產(chǎn)品實物質(zhì)量的提高。他們制訂和修訂了《質(zhì)量事故分級標(biāo)準(zhǔn)》《產(chǎn)品檢查、判定、繳庫管理辦法》《質(zhì)量信息反饋制度》《出口產(chǎn)品檢查、判定辦法》等制度,要求各生產(chǎn)廠對產(chǎn)品質(zhì)量問題進行分析,制訂整改措施,并現(xiàn)場跟蹤驗證,從管理上形成閉環(huán)控制,使產(chǎn)品表面質(zhì)量和內(nèi)在質(zhì)量得到提高。同時,他們還加強了產(chǎn)品在線過程質(zhì)量跟蹤,進一步嚴格成品判定尺度,將質(zhì)量問題及時反饋到生產(chǎn)廠,并按照相關(guān)制度進行嚴格考核,使產(chǎn)品質(zhì)量問題得到快速有效解決。對重點用戶、重點鋼種,他們按照標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合用戶使用用途進行分類判定,有效減少了集團公司的損失,同時促進了產(chǎn)品質(zhì)量的提升。

    截至2009年11月份,冷軋廠綜合成材率同比提高0.1%,二冷軋綜合成材率同比提高0.18%,冷軋可利用材率同比下降3.21%,熱軋可利用材率同比下降0.08%。本鋼板材質(zhì)量的提升,受到了廣大用戶的好評,產(chǎn)品銷售領(lǐng)域進一步拓寬。
文章編輯:【蘭格鋼鐵網(wǎng)】m.t3home.cn
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